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【節能】滄州煉化優化公用系統節能降耗見成效 |
(時間:2012-8-13 11:26:50) |
今年以來滄州煉化重點對蒸汽、循環水、電等公用工程系統進行系統優化,大大降低了消耗。上半年能耗完成61.89 kg標油/噸,煉油生產系統共消耗新鮮水75.65萬噸,比去年同期減少19.86萬噸;燃料與去年同期相比,總量減少265噸。 從年初開始,滄州煉化圍繞著優化公用工程系統采取了多項措施。在蒸汽管理方面,往年春節后隨著天氣轉暖,外供蒸汽量減少,動力車間1#背壓機組都要停止運行,轉而靠減溫減壓器運行外送低壓蒸汽。今年,滄煉針對電站達標指標和節能降耗的要求,立足1#汽輪機組連續運行,停開減溫減壓器,只保留主汽門旁路的熱備用量,3月初改變多年以來的減溫減壓器的熱備用狀態,制定嚴密的應急預案,停止減溫減壓器運行,蒸汽全部進入1#汽輪機發電,低壓蒸汽外送或進入2#機,增加了機組供熱的發電效率。截至7月底,1#汽輪機組累計發電615.35萬kWh,比去年多發電222.35萬,僅此一項實現降低供電標煤耗48.94g/kWh.同時,完善天然氣入廠項目,以降低燃料油消耗量,提高綜商。該項目計劃今年11月份投用,預計每年可節省燃料油8000余噸。 加強循環水管理,控制各冷卻器循環水溫差在6℃以上,月均供水量達到了833.7萬噸,與去年的854萬噸相比,每月減少了20.3萬噸。煉油一部在氣溫變化較大的4、5月份,加強循環水管理,增加循環水溫差測量頻次,要求每班測量循環水溫差,做到循環水溫差動態管理,其中僅催化裝置5月份即節約循環水23萬噸。煉油二部制定循環水檢測制度,每周對水冷設備進行檢查。對循環水溫差小于5℃的冷換設備進行調節,實施關閥卡量;對長期停用的水冷器用盲板隔離;關閉冬季防凍聯通閥;對備用機組的冷卻水實施關閥限量。經過調整全部冷換設備溫差都在指標范圍內,裝置循環水總溫差8℃以上。 節電方面,他們通過摸底全廠機泵運行情況,對余量較大的機泵采取葉輪切削,降低揚程和流量,減小電流,降低電耗舉措,收效明顯。重沸爐泵、柴油外送泵、汽提塔回流泵、動力除鹽水泵、凝結水泵、循環水泵等通過改造,節電190萬度以上。僅對動力3#機2#循環水泵和2#機1#凝結水泵實施葉輪切削后,經測算,每月就可降低電耗5800kWh,降低廠用電率1%。
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